摘 要:南方某電廠運(yùn)用潤(rùn)滑油光譜分析和鐵譜分析的方法,通過(guò)監(jiān)測(cè)潤(rùn)滑油中金屬元素濃度變化范圍和分析磨損顆粒的形貌、大小、數(shù)量和成分,成功地診斷出2號(hào)燃機(jī)軸瓦磨損狀況。此例說(shuō)明潤(rùn)滑油的鐵譜和光譜分析對(duì)電廠設(shè)備故障診斷有著直接的指導(dǎo)作用。
去年7~8月,南方某電廠2號(hào)機(jī)運(yùn)行中出現(xiàn)振動(dòng)值異常。2號(hào)燃機(jī)為法國(guó)某公司生產(chǎn)的PG6541-B型機(jī)組,軸承采用錫基白合金滑動(dòng)軸承,潤(rùn)滑油為TOTAL proslia 32型。為了查明故障原因和監(jiān)督設(shè)備運(yùn)行狀況,對(duì)潤(rùn)滑油進(jìn)行了一系列的鐵譜和光譜跟蹤分析,判斷出燃機(jī)軸瓦出現(xiàn)異常磨損。由于及時(shí)采取措施,避免了燒瓦和軸頸損傷等故障發(fā)生。
1 潤(rùn)滑油光譜分析
亞泰光電油料光譜儀YGF-6能最有效地檢測(cè)懸浮于潤(rùn)滑油中的小于10 μm的金屬顆粒,所以通過(guò)發(fā)射光譜測(cè)出的金屬元素的質(zhì)量濃度變化范圍,可反映零件的腐蝕和摩擦副表面正常磨損的變化趨勢(shì)。如果有異常磨損現(xiàn)象,則測(cè)出的元素質(zhì)量濃度會(huì)突然變化。
8月,南方某電廠2號(hào)燃機(jī)由于振動(dòng)值偏高,對(duì)油箱底部滑油進(jìn)行了光譜分析,具體數(shù)據(jù)如表1。
表1 4號(hào)燃機(jī)潤(rùn)滑油金屬元素質(zhì)量濃度 mg/L
表1數(shù)據(jù)表明:磨損金屬元素Sn、Cu的質(zhì)量濃度較高,與以前數(shù)據(jù)相比變化范圍較大,可判斷設(shè)備存在著異常磨損;污染金屬元素的質(zhì)量濃度比正常值稍高,并且在油中發(fā)現(xiàn)有微量機(jī)械雜質(zhì);添加劑金屬元素的質(zhì)量濃度基本正常。由于油品的常規(guī)理化性能除機(jī)械雜質(zhì)外其余全部正常,因此只需進(jìn)行濾油處理就可保證油品品質(zhì)。
2 潤(rùn)滑油鐵譜分析
通過(guò)亞泰光電YTF-8雙聯(lián)鐵譜分析可以掌握潤(rùn)滑部件的異常磨損狀況,如擦傷、刮傷、磨粒磨損、粘著磨損以及疲勞磨損等,從而對(duì)機(jī)械設(shè)備的運(yùn)轉(zhuǎn)工況、關(guān)鍵零件的磨損狀況進(jìn)行分析、判斷,有助于準(zhǔn)確、及時(shí)地確定檢修周期,達(dá)到預(yù)知性檢修的目的。
為了準(zhǔn)確判斷2號(hào)燃機(jī)異常磨損部件的位置和磨損狀況,對(duì)潤(rùn)滑油進(jìn)行了鐵譜分析,分析結(jié)果如表2。
表2 油箱底部潤(rùn)滑油磨損顆粒和污染雜質(zhì)特性
表2數(shù)據(jù)表明,經(jīng)濾清器過(guò)濾后的潤(rùn)滑油油品中磨損顆粒和污染、變質(zhì)雜質(zhì)的尺寸較小,屬正常范圍。為了取得反映設(shè)備實(shí)際磨損的油樣,檢查了濾清器,發(fā)現(xiàn)濾芯上有較多的金屬亮片等沉積物。為此,對(duì)沉積物進(jìn)行了鐵譜分析,結(jié)果如表3。
表3 濾芯潤(rùn)滑油磨損和污染顆粒特性(08-20)
由表3數(shù)據(jù)可知,濾清器上的金屬亮片為錫基白合金磨粒,且顆粒尺寸較大,屬非正常粘著擦傷顆粒和疲勞剝落顆粒。結(jié)合潤(rùn)滑油潤(rùn)滑部件的材料分析,可判斷2號(hào)燃機(jī)滑動(dòng)軸承的軸瓦已發(fā)生粘著擦傷和疲勞剝落,這可能是由于機(jī)組振動(dòng)大造成的。
由于當(dāng)時(shí)全年發(fā)電任務(wù)尚未完成,電廠決定一方面讓2號(hào)機(jī)繼續(xù)運(yùn)行,另一方面嚴(yán)密監(jiān)視振動(dòng)值和油品情況。至8月31日,2號(hào)機(jī)油濾上沉積物鐵譜分析數(shù)據(jù)發(fā)生了變化,具體數(shù)據(jù)見表4。
表4 濾芯潤(rùn)滑油磨損和污染顆粒特性(08-31)
表4數(shù)據(jù)表明,濾芯上金屬亮片污沉積物仍是錫基合金,磨粒尺寸較表3的小,但出現(xiàn)高溫氧化磨粒,說(shuō)明軸瓦發(fā)生氧化磨損,它一般是伴隨著潤(rùn)滑不良以及啟動(dòng)、停機(jī)時(shí)建立動(dòng)壓油膜困難而產(chǎn)生的。如果不及時(shí)停機(jī),可能造成軸瓦進(jìn)一步高溫氧化,嚴(yán)重時(shí)會(huì)使軸頸發(fā)生非正常磨損,危及軸頸安全,給電廠帶來(lái)嚴(yán)重的設(shè)備事故。因此電廠決定立即停機(jī)檢修,避免了進(jìn)一步的經(jīng)濟(jì)損失和設(shè)備事故。
3 結(jié)束語(yǔ)
實(shí)踐證明,滑油的鐵譜和光譜分析對(duì)設(shè)備故障診斷有著直接的指導(dǎo)作用,是電廠設(shè)備日常管理工作的一部分。建立一個(gè)以預(yù)防性維修為主的管理體系,不僅能預(yù)報(bào)設(shè)備可能發(fā)生的故障,提高設(shè)備的工作效率和安全性,減少停機(jī)時(shí)間,延長(zhǎng)設(shè)備壽命,而且能大大地減少維修費(fèi)用,提高電廠的經(jīng)濟(jì)效益和安全指標(biāo)。
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